青海油田聚力攻关 破解“漏失困局”
中新网青海新闻6月18日电(唐玮贞 陈维玲)近日,记者从青海油田了解到,坐落于柴达木盆地东部涩聂湖畔的涩北气田经过30多年的开发,正遭遇着“中年危机”,低压,出水、出砂问题愈发突出,阻碍了气田稳产上产,也制约着采气一厂提质增效。
据统计,在2024至2025年修井作业中,涩北气田漏失井占比64.7%。通俗地说,因为地层压力太低,灌进去的压井液还没开始工作,就像倒进沙子的水一样,“哗”地漏失到地层深处,根本留不住。不仅大幅增加生产成本,更导致气井无法按时复产,作业周期持续延长,严重影响气田稳定供气。
在采气一厂党委的推动下,“党内立项攻关”活动成了破解生产瓶颈的主战场。党员干部下沉井场、扎根一线,直奔生产痛点、紧盯整改实效。所有攻关项目都立足现场实际立项,严格围绕破解生产瓶颈、消除安全环保隐患、降低生产成本、提升生产效率推进。不唯上,不唯书,只唯实,以生产实效、稳产保供作为检验工作的标尺。
针对气井在压井及后续作业过程中发生漏失或失返的问题,采气一厂技术研究中心党支部早在2025年7月就集结骨干力量,组建了10余人的党内攻关项目组。初期,团队沿用传统思路,将重点放在“封堵”上,通过更换施工材料、配方去封堵漏失通道。但效果始终不理想,就像“拿沙子堵筛眼”,效果寥寥。岗位员工余彦通过在日常巡检中反复对比不同井次的压力曲线想到:“既然地层压力这么低,我们为什么非要把漏的地方全堵死?能不能想办法让井筒压力和地层压力达成平衡?‘硬堵’不如‘巧疏’。”
找准方向后,项目团队决定从“重建井筒压力平衡”入手,通过“疏堵结合”的方式,一方面减少漏失量,另一方面有效封堵主要的漏失通道。项目组先后进行了10井次现场试验,但是低密度压井液的“稳泡时间”总是不够长,密度也降不到理想值,试验井再次发生部分失返。
为了找到症结,项目组成员扎在井场,一次次调整配方,一次次重新计算安全液面,终于在第10次试验时,验证了低密度压井液技术的可行性。此外,项目团队还针对不同区块建立了“安全液面计算模型”,总结出一套“监测—分析—应用”的技术流程。这套在井场里摸爬滚打出来的系统方案,不仅节约了压井液费用,减少了堵漏材料用量,也达到了提质增效的目标。
技术攻坚不止于破解当下难题,采气一厂将继续保持党员骨干冲锋在前、技术人员深耕细研、一线员工主动创新、全员聚力解难题的良好氛围,继续面对老气田开发的技术瓶颈与生产难题,不避困难、主动破局,以技术创新破解生产痛点,以实干坚守扛起保供责任。(完)
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