青海油田以“党建+”推动技术升级改造顺利完成
中新网青海新闻6月3日电(唐玮贞 张传亮)近日,在青海油田涩北气田涩H2-9井的修井作业现场,完成液压动力集成改造的举升机正在调运油管,作业流程格外顺畅高效,现场已经没有了过去柴油发电机的轰鸣和尾气。
在油田修井作业现场,油管举升机长期依赖专用柴油发电机供电,已然成为制约现场安全管控与作业提质增效的突出难题,既存在人员安全隐患,燃油成本开支也高居不下。白天施工时,一台大功率柴油发电机往往只能带动一台油管举升机,燃油耗能大。最头疼的是柴油发电机的问题,一旦罢工,举升机立刻“停摆”,整个修井作业随之暂停,严重影响生产节奏。
难题面前,作业二大队党总支决定,以解决这个生产痛点为切入点,启动党内立项攻关,党建强引领、党员冲在前,誓要把这根“刺”拔掉。很快,《油管举升机和修井机液压动力集成改造》项目正式立项,由党员干部牵头,整合技术、设备、安全及一线操作骨干,组建起了一支专项攻关团队。
大家的思路很明确,要想办法“甩掉”柴油发电机,让修井机用自己的发动机,一边驱动修井机,一边给油管举升机供上动力。
方向有了,最大的技术难点在于动力匹配与系统集成。攻坚阶段,项目组的办公室和试验场地常常亮灯到深夜,桌上铺满图纸,电脑里运行着仿真模型,大家为一个个数据、一套套方案争论、验证、再优化。
另一重压力来自生产现场,修井作业任务排得满满当当,不能因为改造耽误正常生产。项目组想出了“穿插施工”的办法,利用设备倒换、搬迁的空档,见缝插针地干。党员干部和操作人员在现场一起摸索,多个难关在一个个不眠之夜和一次次精心调试中被逐一攻克。当集成改造后的设备在井场首次平稳运行时,现场响起一片掌声。这不仅仅是一台设备的升级,更意味着一套沿用多年的老旧生产模式被成功革新。
改造带来的综合效益立竿见影,24伏安全电压彻底消灭了高压触电风险,操作人员心里更踏实;淘汰了专属柴油发电机,燃油消耗大幅下降,设备维保费用也省下一大块。初步测算,待井下工程技术公司所有常规作业机组完成此项改造后,每年预计可节约柴油超过13万升,节省费用百万元以上。动力源自修井机本身,运行稳定可靠,再也不会因发电机故障而导致“等停”,提高了生产效率,现场作业节奏更加流畅。
下一步,井下工程技术公司将持续聚焦生产一线实际需求,紧盯技术瓶颈和管理短板,让党旗在攻坚一线高高飘扬,以持续不断的技术创新和管理提升,为油田高质量发展注入更强劲、更持久的动力。(完)
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